上海纯水设备发布涂装油漆废水的工艺研究
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对微电解、H2O2氧化机理研究的基础上,对涂装油漆废水提出利用微电解化学氧化法处理的方案,通过实验确定出最佳的微电解反应条件及氧化条件。实验结果标明,该方法可使原水的ρ(CODcr从4000mg/L降至100mg/L,废水的CODcr去除率>95%,出水达到排放规范。本研究对微电解方案存在问题进行了分析,并提出局部解决措施。
涂装是钢桶制造过程中发生废水排放量最多的环节之一。该废水主要是来自于生产过程中的清洗水、喷漆室废水,通称油漆废水。该类油漆废水含除油(脱脂)剂、除锈剂、磷化剂等,主要的污染物质是CODcrBOD5石油类、酸、碱、总磷、Cr6+Pb2+Zn2+等,其生物降解性能差,如果直接排放,将对水环境发生严重影响。上海纯水设备本研究针对该类油漆废水进行研究,提出用微电解-化学氧化法对此种水进行处理,使其达到国家规定的排放规范。
1工艺研究
1.1基本原理
微电解是低电位的Fe与高电位的C废水中组成数目众多的原电池,铁作为阳极被腐蚀,炭作为阴极。这些微小原电池形成电位差,发生电极反应和由此引发的一系列反应,从而使废水中的有机物和无机污染物从废水中得到处置。主要的作用有电场作用,Fe还原作用,新生态[H]氧化作用,过滤、吸附作用,络合混凝作用等。
化学氧化主要是化学氧化剂的作用下,使废水中的有机物进一步降解为稳定的对自然环境影响小的无机盐类。针对废水经微电解反应器处置后,废水中含有一定量的Fe2+Fe3+,可以催化氧化剂H2O2,释放氧化还原电位比较高的OH自由基。OH自由基和H2O2两种氧化剂的共同作用下,使废水中的有机物得到降解。
1.2主要仪器与药品
实验仪器:HJ-6A 型数显恒温搅拌器、pH仪、WGZ-200浊度仪等。
实验药品:铸铁屑、活性炭、30%H2O2溶液、PA M等。
1.3装置及工艺流程
本实验装置采用内径为Φ90mm,长为1m圆柱形有机玻璃微电解反应柱。柱内装填由经活化的铁屑和活性炭组成的微电解填料。经微电解反应柱处理后的出水,再进一步进行氧化处置,最后加碱调pH值为88.5,使其生成沉淀,以除去水中的Fe2+Fe3+,降低水样的CODcr和色度。实验采用的整体工艺流程如图1所示。
2实验结果与讨论
2.1微电解实验
查阅文献及初步实验的基础上,本研究选取微电解填料Fe/C体积分数比为1∶1为了确定最佳工艺条件,本研究对影响处置效果最大的进水pH值和反应时间进行了实验。
2.1.1进水pH值的确定
取一定体积的微电解填料,将一定量的涂装油漆废水调节到不同pH值条件下,分别进行微电解试验,其结果如图2所示。由图可知,pH值为2.53.5时,CODcr去除率达85%以上。pH值大于3.5时,处置效果变差。分析原因,可能是当pH值较高时,铁屑被钝化,影响处置效果。因此,活性炭微电解法处置装涂油漆废水时,进水的pH值应调节到2.53.5为最佳。
2.1.2最佳反应时间的确定
原废水在微电解反应柱内的停留时间不同,其CODcr去除率也不相同。杭州纯水设备反应时间对CODcr去除率的影响见图3由图可见,随反应时间的延长,CODcr去除率将不断增加,但是增加到一定水平后,CODcr去除率将会下降。考虑到这一点和反应时间过长时,会造成铁屑的过量消耗,减少微电解反应柱的寿命,增大污泥量,经济实用性上不可行,所以确定最佳的反应时间为6070min
上述静态实验所确定的最佳实验条件基础上,进行动态微电解反应实验。调节水流量,使其在柱内的停留时间为6070min,进水pH值为2.53.5,此时出水的CODcr质量浓度为323.8mg/L
2.2氧化试验
废水经微电解处置后再进行氧化试验。取一定量的微电解,调节pH值,用HJ-6A 型数显恒温搅拌器将水样加热到50℃ ,依照每升废水投加30%H2O24mL加入量投加H2O2反应完毕后,用氢氧化钠溶液调节pH值为88.5,可加入少量的PA M,过滤后取滤液测其CODcr
为进一步确定氧化剂的投料方式,取一定量的水样,温度为50℃、pH值为5反应时间为20min条件下,H2O2采用多次投加法(一次、二次、三次和四次)进行实验。多次投加时,每两次间隔5min实验结果显示,一次投加CODcr去除率为54.10%,分两次投加总的CODcr去除率为55.10%,分三次投加总的CODcr去除率达到59.03%,分四次投加CODcr去除率达到60.91%由此可见,多次投加处置效果优于一次投加。一次投加时,发生大量的气泡,而分批投加时,呈现的气泡较少。这是因为一次性投加H2O2,H2O2不能完全氧化水样中的有机物,局部以气体形式溢出,而分批投加则可避免H2O2损失,提高它利用率。
2.3微电解-化学氧化实验
已确定的最佳实验条件下,取一定量的原废水进行微电解-化学氧化稳定性实验,两次测定相隔24h,实验结果见表1
3结论与讨论
3.1结 论
1利用活性炭/铁屑微电解法处置电泳废水时,最佳的运行参数为:活性炭/铁屑的体积分数比为1∶1,进水pH为2.53.5;反应时间为6070min;出水的pH值控制在5左右。
2利用双氧水氧化微电解出水时,最佳的运行参数为:30%H2O2溶液的投加量每升废水4mL,氧化温度为50℃ ,pH值为5,反应时间为20min,投加H2O2采用多次投加法,CODcr去除率达60%以上。
3利用微电解-化学氧化处置装涂油漆废水效果较好,总COD去除率可达95%以上。并且实验标明,处置稳定性较好,出水效果没有大的动摇,CODcr去除效果也很好,已远远低于该类的三级排放规范(ρ(CODcr<500mg/L,此法适用于少量高浓度的有机废水。
3.2存在问题及改进措施
目前,微电解法工艺的反应器是直立不动的激进微电解反应柱,虽然该技术已投入工业化,但许多试验证明,该反应器还存在着如下问题:
1填料结块。微电解反应柱中最常用的填料为钢铁屑和铸铁屑,由于生成FeOH2FeOH3等难溶物质,从而导致填料板结现象,出现沟流等问题,影响处置效果。
2填料更换。微电解反应器中,铁屑不时被消耗。当铁屑减少到一定水平后,将影响内电解的处置效果,因此必需补充铁屑。如果向反应器中直接投加铁屑,铁屑和炭粒不能充分混合,将影响微电解的处置效果。如果将填料全部清出,重新装入混合好的新填料,这一过程不但工作量非常大,同时又需要较大的场地,实施困难。
3反应器堵塞。随着微电解反应柱运行时间的增长,填料中会聚集越来越多的悬浮物,加上金属氢氧化物的浓集,容易将填料孔隙堵塞,影响出水的处置效果,故需定期反冲。由于铁屑密度较大,需要非常大的冲洗强度,因而工程应用中必需配套较大的设备,增加了投资。
鉴于微电解法处置工业污水有以上的这些缺点,本次研究中,对工艺进行了改进(图4
把直立的微电解反应柱改为水平卧式的微电解反应柱,并加叶轮机使之匀速转动,上海水处理设备同时微电解反应柱内留有一定比例的空间,使填料能够在反应柱里翻滚,这样可以防止填料的堵塞和结块;由于该工艺只消耗铁屑,炭不消耗,微电解反应柱壁上按比例开有一定数目的孔,便于定期增加铁屑料,增加填料时,打开各孔;运行时,封上各孔,这样就可以防止更换填料的麻烦。
此外,还可将微电解反应器设计为机械搅动式,这样既可以破坏铁屑外表的惰性层,又可防止沉淀堵塞。而且强烈的搅动加快了反应速度,可以加速发生Fe2+,利于后续工艺混凝沉淀。
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