印染行业污水处理提标改造箭在弦上
【水处理设备行业新闻】
环保全面升级的社会背景下,印染废水处置提标改造势在必行。总结概括了已开展实施的几项印染废水提标改造工艺中试的情况,对中试的工艺技术原理及实际中试研究结果进行简要说明。
关键词:纺织印染;废水处置;提标改造;中试
国是纺织品生产和出口的大国,纺织印染也是发展最早且具有国际竞争力的激进优势产业之一,经过多年的发展,竞争优势十分明显,具备世界上最完整的产业链。纺织行业在获得较大发展的同时,清洁生产的实施和节能减排工作也取得一定效果,通过采用先进工艺和设备,推广应用纺织印染废水治理技术等手段,废水治理率和达标率得到大幅提高。然而,水资源日益短缺、上海纯水设备环境污染不时恶化的情况下,印染行业也进入了转型升级的关键时期,尤其是印染废水处置方面,环保升级已经刻不容缓。
一、纺织印染废水提标改造的背景
一)环保要求逐步提高
近几年来,为进行生态文明体制改革,国环保相关政策要求不时提高,纺织印染废水的处置管理方面,也针对性出台了多项改进措施,包括:
1提升纺织印染废水排放规范:*强制性规范《纺织染整工业水污染物排放标准》GB42872012出台,多地亦发布印染废水地方排放规范,污染物排放限值要求大幅提升;
2多项环保管理制度实施并稳步推进:如排污许可证制度,排污申报制度,污染物排放总量控制制度,印染企业准入,企业清洁生产审核,废水排放口在线监控等,对纺织印染废水处置的技术手段要求不时提高;
3政府环保监管的高压态势常态化:环保执法力度加大,环保执法形势日趋严格,进而要求印染废水处置必需连续稳定,同时规范化管理;
二)印染废水污染的公众关注度提升
1环保公益组织“绿色和平组织”发布《时尚之毒》等一系列调查演讲,披露众多全球知名服装品牌的代工纺织印染供应商排放废水污染环境,造成极大的社会影响,公众要求纺织印染企业废水排放“去毒”呼声强烈;
2众多知名服装品牌开展建设绿色供应链,要求供应商开展环保升级,其中印染废水处置是绿色供应链优化的重要环节。品牌客户的要求下,很多纺织印染企业开始实施各项改善计划,如由23个签约品牌,27个价值链关联,和13个协会组成的团体联合发起实施ZDHC计划(有害化学物质零排放计划)发布了ZDHC废水指南》要求印染企业对废水进行处置,去除有害化学物质;服装品牌客户要求供应商使用SA C永续成衣联盟)发布的HiggIndex自我评估的工具进行环境绩效评价并继续改善等。
上述社会环境的影响下,为满足各方的要求,纺织印染企业对原有废水处置系统进行提标改造,十分迫切及必要的
二、废水来源及处理工艺
一)废水来源
某针织布生产及营销商,集针织、染色、印花及整理一体,并同时配套自备热电联产发电厂,其排放的废水成分复杂,上海反渗透设备中包括丝光废水、煮漂废水、染色废水、印花废水、整理废水、电厂环保设施废水及厂区生活废水等。其中染色废水占比约60%-80%具有污染物浓度高、色度高、难于处置等特点。
二)处置工艺
工厂废水经综合收集混合调节后,进入自备污水处置系统处置。采用保守的物化-水解酸化-生物接触氧化”为主的物化和生化处置相结合的处置工艺。由于污水处置设施建设年限较早,工艺相对落后,设备运行老化,管理运行中存在诸多问题。
1基本可以满足达到*和地方环保排放规范要求,但在现有系统上进一步提升处置水质,降低排水CODcr及色度,可改善空间不大;
2要保证达到排放规范要求,前段物化混凝加药需投加大量的化学药剂,同时生物处置后端仍需投加化学药剂,药剂投加成本高;由于化学药剂的大量投加,发生大量的物化污泥,污泥处置难度大,且处置利息高;
3物化混凝段在生化段之前,投加大量化学药剂,去除局部污染物后,对后续水解酸化等生物处置阶段的微生物存在一定影响,造成生物处置段处置效率不高;
三、印染废水处置提标改造工艺的中试研究简述
针对现有处置工艺中存在问题,通过引进开展几种新型印染废水处置新技术开展中试研究,通过中试,收集分析相关技术数据,为印染企业后续废水处置提标改造或者新建废水处置设施提供参考依据。
一)水解酸化-生物接触氧化-物化-臭氧BA F深度处置工艺中试
该中试以厂区调节池原水为进水,采取水解酸化-生物接触氧化-物化-臭氧BA F深度处置工艺,设计处置水量1t/h调试及连续稳定运行时间为约4个月。废水原水CODcr浓度为500-800mg/L经过前段惯例生化及物化工艺处置后,CODcr可达到150-180mg/L其后经过深度处置段工艺两级臭氧-曝气生物滤池系统,最终出水CODcr浓度约18-30mg/L色度20-30倍,达到提升出水水质指标的目的系统整体药剂投加成本约0.5元/吨,臭氧投加成本约1.4元/吨。
采用臭氧氧化作为后端处理,可将低浓度废水中的难降解有机物转化为可生化有机物,同时对色度具有高效的去除作用,臭氧是比较优良的氧化剂,处置效果好,反应产物无毒无害,不需进行二次处理;臭氧在水中的分解速度很快,不但不会给后续的进一步生化处置带来影响,同时可以给生物滤池提供氧源,具有协同作用。中试的结论标明采用该工艺改善废水处置水质可行。
二)水解酸化-生物接触氧化(投加特种菌)-物化处置工艺中试
该中试以厂区调节池原水为进水,采取水解酸化-生物接触氧化(投加特种菌)-物化处置工艺,设计处置水量0.5t/h调试及连续稳定运行时间为约2个月。废水原水CODcr浓度为500-800mg/L通过水解酸化后,生物接触氧化阶段投加并培养驯化生物增效菌种(包括高效脱色菌剂、高效脱氮菌剂)接种活性污泥并培养5-10天,系统稳定运行后,最终出水指标CODcr可达60mg/L,色度<20倍。系统药剂投加成本约0.89元/吨。
该工艺的核心是生物增效技术,即在不改变原有生化系统设施、运行条件的基础上,通过向现有的生化处置系统中直接投加从自然界中筛选的优势菌种,以改善原处理系统的能力,达到对某一种或某一类有害物质的去除或某方面性能的优化目的
通过中试验证采用投加特种菌的工艺优化处置印染废水是可行的
三)一种磁性离子交换树脂处置工艺中试
该中试以厂区现有水处置系统生物曝气池出水为原水,进入以磁性离子交换树脂为填料的一体化处置设备,系统设计水量2t/h调试及运行时间约1个月。原水CODcr浓度约110mg/L色度120倍,最终出水CODcr约53mg/L,色度约65倍。系统药剂投加成本约1.92元/吨,其中用于再生的工业盐消耗利息约1.59元/吨。
采用磁性离子交换树脂一体化设备占地面积小,自控程度高,但中试的结果标明,此工艺处置后不能达到CODcr浓度低于40mg/L色度约20倍的目标,且运行利息较高,不适用于印染废水提标改造。
四)一种新型特种树脂处置中试
中试系统以厂区现有水处置系统生物曝气池出水为原水,进入新型特种树脂装置处置,系统设计水量0.5t/h调试及运行时间约2个月。其中,系统进水CODcr约202mg/L,色度约118倍,经处理后,最终出水可实现CODcr可稳定于31mg/L左右,色度约10-30倍,出水水质污染物指标明显降低。系统整体药剂消耗利息约0.79元/吨,药剂主要用于新型树脂的再生。
此工艺技术采用的新型特种树脂是由经过改性合成的有机聚合体。该树脂聚合分子中的离子基团可与水体中的离子进行对应的离子交换,通过一系列离子交换和吸附的混合机理,达到对印染废水中污染物的去除。中试结果显示,该特种树脂处置现有系统生物段出水,可有效对废水中残留染料色度进行脱除,对低浓度CODcr去除效率显著,实现对现有系统深度处置提标是可行的
总结:
当下纺织印染废水处置优化升级改造势在必行,通过多项中试实践的验证,无论是采用全流程工艺技术升级的方式或是原有废水处置系统基础上增加或改进处置设施的方式,均有多种处置工艺可以实现,比如臭氧BA F优势特种菌、污水处置用新型树脂等都是可行的进行提标改造工程建设时,则需详细综合考量原水水质情况、可实现的排放指标、运行管理方式、一次性投资、日常运行利息等各个方面,择优选择提标改造工艺。
参考文献:
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